陈四楼选煤厂采用跳汰洗煤,与其配套有三个矸石斗提机,改造前跳汰机排出的矸石由斗式提升机从一楼提升至七楼,然后再通过溜槽至五楼矸石皮带机转载至刮板机,最后入仓。该跳汰洗煤排矸工艺存在如下几个安全隐患:1、随着近年来跳汰入洗量的不断加大,跳汰机排出的矸石也相继增加,多次出现矸石斗提机被物料压死的生产事故;2、矸石斗提机从一楼至七楼共有81节斗子,过长的矸石斗子若发生斗子脱落,将会是严重的安全生产事故,存在重大安全隐患;3、该洗煤排矸系统每个矸石斗提机平均每半年要更换一次,日常维护费用很大;4、原矸石斗提机运转电机额定功率22kW,随着矸石量的增加,原电动机已经满负荷运转,在排料多时,斗提机经常发生过载现象,由于陈四楼选煤厂斗提机参与集中连锁控制,一旦斗提机停止运转,其上级所有设备将跟随一起停产,给生产上带来很大不便。
该项目采用把矸石斗提机机头下降,缩短至五楼,减少矸石斗子提升空间,增大斗提机排料速度,摒弃七楼至五楼间溜槽,使斗提机机头直接安装在转载矸石皮带机上方,缩减工艺流程,采用最简单的方法达到最大的效益。斗提机机头从七楼将至五楼,矸石斗子从81节减少至59节,缩短了斗子的长度,解决了斗子过长存在的安全隐患,同时将斗提机电动机额定功率从22kW降至15kW,降低了能量消耗,实现了节能减排,同时也减少了斗提机的维护成本,增加了经济效益,消除了斗提机给生产带来的负面影响。
推广应用情况:已在兄弟单位推广。
完成单位:陈四楼选煤厂 成果类别:小改造 获奖等级:一等奖