轨道大巷无极绳硐室、主井装载间起底维修室安全技术措施 一、 工程概况 二采区轨道大巷无极绳硐室受矿山压力及采动影响,硐室口变形严重,对无极绳运行带来安全隐患。 主井装载间受矿山压力影响,原水泥浇筑部分鼓起,浇筑的给煤机架子现已倾斜,给煤机与皮带不在同一垂直面,给煤机不能有效的工作。 现针对这些情况,决定于春节假期检修期间对巷道进行维修,为安全有效的维修巷道制定以下维修安全技术措施。 二、 工程量统计 1. 主井装载间 8 x 4 x 0.6 =19.2㎡ 2. 无极绳硐室 4 x 3 x 0.6 =7.2㎡ 3. 轨道大巷一台绞车坡头水沟段 8 x 0.9 x 0.3+2 x(8x0.3x0.9)=4.32㎡ 三、维修方案 本次巷道维修首先对该巷道进行卧底处理,保证轨面至腰线距离1m,其次对坡头巷道水沟严重变形处重新浇筑,水沟盖板铺设整齐,预留下水槽。 1、 巷道卧底:先将轨道地下垫石清理到巷道南帮,采用风镐和洋镐进行人工处理底板,浮渣直接铲入矿车,拉至副井底车场或者运至3#皮带轨道联络巷铲入40T刮板机,经过皮带大巷大运至地面;卧底后必须将轨道重新整修到位,铺上垫石。确保无极绳正常运转。 2、 水沟砌筑:首先对水沟南帮受底鼓影响变形严重部分进行处理,掏出碎渣的高度要符合本次规程要求高度,对破碎段重新用混泥土浇筑;水沟北面维持原样,不做处理。 3、 主井装载间起底:先将4个5T倒链分别固定给煤机架子四角,采用洋镐进行人工起底,碎渣直接掺入矿车,用人力推至上仓斜巷口,用上仓40绞车放至吸铁器斜巷附近,经电机车大运至副井底直接升井;碎渣处理完后开始浇筑,浇筑高度要符合生产科技术人员提供高度;再用水平尺测量给煤机,如有误差,及时现场处理。 四、 施工时间 2012年1月25日——2012年1月26日 五、 施工工艺 1、 卧底工艺:采用风镐和洋镐进行人工处理底板。 2、 砌筑工艺:对完整块采用洋镐和铁锹进行掏底降位处理,对破碎段清渣后用水泥重新浇筑。 3、 运渣工艺:二采区变电所至3#皮带轨道联络巷段上部绞车牵引1t矿车,底板煤渣上矿车,运至40T刮板机经过皮带大巷打运升井;主井装载间碎渣直接掺入矿车,用人力推至上仓斜巷口,用上仓40绞车放至吸铁器斜巷附近,经电机车大运至副井底直接升井。 4、 质量要求 轨道平直,轨面距离腰线1m,轨道普度要平缓,不能出现急上急下。 混泥土强度不低于C20。 水沟盖板连接紧密,盖板面保持水平,预留水槽。 垫石铺撒均与,尽量避免垫石随废渣相混,造成浪费。 六、 劳动力组织 工期2天,劳力组织20人,主井装载间12人,其余8人,共2个班次完成任务 1、 劳动组织形式:2、 作业方式: 采用“二八”制,“连班”作业,每班次保证浇筑15㎡。 七、 安全技术措施 1、技术要求 1.1混凝土浇筑不应留冷缝,保证浇筑的交接时间,应控制在初凝前。 1.2.保证振捣密实,严格控制振捣时间,移动距离和插入深度,严防漏振及过振。(条件允许即可操作) 1.3.及时发出温控警报,做好覆盖保温及保湿工作,但覆盖层也不应过热,必要时应揭开保温层,以利于散热。(条件允许即可操作)1.4.保证混凝土供应,确保不留冷缝。 1.5.做好现场协调、组织管理,要有充足的人力、物力、保证施工按计划顺利进行。 1.6 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖