嘉禾县罗卜安煤矿创新煤矿瓦斯抽放技术经验谈
煤与瓦斯突出矿井要实现安全、高效回采,根本措施是加大瓦斯抽放的力度,提高瓦斯抽放的水平,改善瓦斯抽放的效果。郴州市嘉禾县罗卜安煤矿是典型的煤与瓦斯突出矿井,煤层赋存条件复杂,透气性差,长期以来采用局部防突措施为主。由于局部预测准确率低、钻孔成孔率低和抽放工艺不科学等原因,导致消突效果不理想,采掘工作面动力现象频繁、瓦斯涌出量大,极大的威胁煤矿的安全生产。为突破这一瓶颈,罗卜安煤矿积极与科研院所开展技术攻关,通过优化区域防突措施、引进水力冲孔技术和改进钻孔封孔工艺,瓦斯抽放效果得到明显改善,工作面安全性和采掘效率大大提高。仅2010年,矿井共抽出混合量瓦斯8.978Mm3,纯瓦斯量1.3467 Mm3,煤巷掘进速度由原来的10-15m/月,提高至30-40m/月,全年杜绝了瓦斯事故。
一、优化区域防突措施
罗卜安煤矿采用斜井开拓,走向断壁后退式采煤,全部垮落法管理顶板。矿井绝对瓦斯涌出量为6.30m3/min,相对瓦斯涌出量为38.10m3/t,属煤与瓦斯突出矿井。目前井田范围共有II、V、VI三层可采煤层,其中V号煤层作为主采煤层,厚度0.8~18m、倾角20°~30°,赋存条件较为稳定;而II号与VI号煤层产状变化较大,难以作为V号煤层的保护层进行区域防突。结合罗卜安煤矿V号煤层坚固性系数小、透气性系数低和采掘工作面布置有底板岩巷等条件,选择穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯作为区域防突措施。该方法可以机动灵活地布置抽采巷道,施工瓦斯抽采钻孔,适应性强,易于均匀布孔;此外还可以根据之前的瓦斯抽采情况,优化设计后续的抽采工程设计和施工,改善瓦斯抽采效果。
二、引进水力冲孔增透技术
决定钻孔瓦斯流量的主要参数是煤层原始瓦斯压力和透气系数,其中煤层瓦斯压力影响最大,但是由于煤层瓦斯原始压力不能改变,因此,提高钻孔瓦斯流量的关键在于如何提高煤层透气系数。水力冲孔增透技术(一)是利用高压水的楔入钻孔周围煤层原有的裂隙中切割煤体,造成煤体的膨胀变形和相向位移,造成煤体破碎,并逐渐形成一个较大尺寸的煤孔,增大抽放孔的直径。在副265采区±0m水平底板岩巷进行水力冲孔实践中,钻孔的等效直径能达到0.87m,比原始孔径增大了13.38倍,单孔冲出煤量达到0.37t/m,释放瓦斯达558.30m3。(二)是高压水使煤体原有裂隙不断扩张、增大以及贯通,同时又不断产生新的裂隙,使钻孔的影响半径增大,并最终在围绕钻孔形成一个塑性变形区和卸压圈。罗卜安的测得的数据显示,水力冲孔可以使抽放孔有效影响半径增大2~3倍以上,抽放浓度提高4~5倍,抽放衰减周期延长3~10倍。
三、改进抽放钻孔封孔工艺
瓦斯抽放是利用负压引流和强制瓦斯解吸的原理来实现的,因此封孔质量的好坏直接关系到瓦斯抽放的效果。目前,瓦斯抽放钻孔一般采用聚氨酯、水泥砂浆、橡胶圈封孔器以及黄泥和水泥砂浆混合封孔。罗卜安煤矿原来采用的是聚氨酯封孔,但由于聚氨酯遇水收缩、安装技术要求高、容易产生静电,且成本高;经过反复试验,不断改进封孔工艺和材料,最终确定水泥砂浆封孔能达到最佳效果。其基本步骤是,首先用废旧棉纱堵塞钻孔,再用水泥砂浆泵往孔内注入长度为5m左右的水泥砂浆(孔内水泥砂浆的长度可通过抽放管上的细孔来确定),再经过24小时养护凝固。实践证明,水泥砂浆封孔技术提高了钻孔内的气密性,减少了钻孔漏气现象和负压损失,抽放的瓦斯浓度能保持在15%左右。
课题组:李世生 刘英 嘉禾县罗卜安煤矿