采煤机快速换行走轮作业法
一、实施背景 西安煤机厂生产的MG400/930—WD型采煤机自投人我矿使用以来,行走部经常出现故障且处理起来耗资时间太长,严重制约着安全、高效矿井的刨建,突出性问题主要表现在; 1、外行走部与内牵引部固定不牢,经常性松动。 2、行定轮销轴外窜。 3、行走轮轴承使用周期太短,轴承损坏,主要有两方面原因:一是轴承因缺油脂而发热,二是因轴承端盖受力致使轴承破裂。 4、此台采煤机更换行走轮时必须拆下外行走部,然后吊到宽敞的地方进行拆装更换,给安装带来了极大的麻烦更换时间长。 二、主要内容 l、作业法特点 简化安装工艺,提高安全保障系数,节约更换时间,通过改造行走部延长使用寿命。 2、创新关键点 (1)通过设备改进不用直接拆导向滑靴,更换行走轮减省拆行走部这一繁琐工序,提高安全保障系数。 (2)安装时采用垂直安装法节省了安装时间。 (3)改造行走部结构延长使用寿命。 (4)起高机身时采用在电机下打木垛。 3、作业方法: 此台930采煤机更换行走轮时必须拆下外行走部,然后吊到宽敞的地方进行拆装更换,给安装带来了极大的麻烦和安全隐患,为了节约更换时间提高工作效率,采取了把行走轮销轴加长70mm,同时把行走轮销轴内套缩短30mm,把缩下来的30mm内套单独放到导向滑靴的长圆孔内,在内套上加工一个Φ110×40的沉孔支撑行走轮销轴等措施,这样更换行走轮时只需抬高机身、抽出行走轮销轴,让导向滑靴、行走轮与机身脱离即可更换,简化了安装工艺。 三、效益分析 l、经过对行走轮的改造,行走轮的使用周期由原来的7一8天延长到45天左右,大大增加了使用寿命。每年的材料节约产生的直接经济效益达20万元。 2、采用快速换行走轮方法,每年节省时间达360小时,按每小时生产原煤800吨计算,每年多出原煤18万吨,按每吨原煤500元计算,每年产生的间接效益达9000万元。 3、更换时间由原来的8小时缩减到2小时,效率提高了4倍。