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特大型煤与瓦斯突出事故发生条件及防范措施

2020-10-21 09:09:42 来源:煤矿安全生产网 浏览量:329
		          

摘 要:通过对我国第一例在石门岩柱达11.2m的情况下发生的特大煤与瓦斯突出——芦岭煤矿Ⅱ818—3*溜煤岩石斜巷掘进工作面“4.7”突出事例的发生过程、发生原因及事故发生的条件分析,提出了特大型煤与瓦斯突出事故防治措施对策,对防治和杜绝同类事故的发生具有重要的指导意义。 关键词:煤与瓦斯突出;发生条件;防范措施 2002年4月7日前,芦岭煤矿共发生煤与瓦斯突出14起,突出总煤量仅为1 329 t,突出总瓦斯量为24 788m3;最大一次突出煤量314t,平均突出煤量95 t/次,瓦斯量1 770 m3/次,基本上均为小型突出,其中大多数为压出和倾出类型。2002年4月7日04:18,818—3#溜煤岩石斜巷掘进工作面发生了突出煤量10.5 kt、瓦斯量930 km3、死亡14人的特大型煤(岩)与瓦斯突出,而且是在石门前方有11.2 m岩柱的条件下发生的,这在我国尚属首次。因此,对这次事故的发生条件、发生原因、经验教训以及防范措施进行分析,对防止类似事故的发生具有重要的指导意义。 1 矿井概况 芦岭煤矿属宿东煤田,井田东西走向长8.2 km,倾斜宽3.6 km,面积29.5 km2,设计生产能力为1 500kt/a。从1988年起,对矿井进行改扩建,改扩建后年设计生产能力为2 400 kt?a,2001年实现扩建达产,实际生产能力为2 460kt/a。 矿井开拓方式为立井石门开拓,分3个水平,一水平标高为—400 m,二水平标高为—590 m,三水平标高暂定—700 m。矿井为高瓦斯突出矿井, 2001年矿井绝对瓦斯涌出量129.25 m3/min,相对瓦斯涌出量31.49m3/t,矿井总进风量13 000m3/ min。矿井开采煤层有8煤、9煤、10煤3层。其中,8煤平均厚度9.0m,9煤平均厚度3;0 m,8煤、9煤间距平均为3.5m,采用联合布置,在9煤底板岩石中布置采区上山及区段集中轨道平巷和集中运煤平巷,采用斜上山与煤层的运输巷、回风巷联络。10层煤平均厚度2.1m,独立布置。2 事故区域概况 发生事故的Ⅱ81采区走向长1 100 m,倾向宽 550m,开采标高下限为—590 m。采区可采储量为 9 000 kt,采区共有2个采煤面、6个掘进面(煤巷4个,岩巷2个),设计生产能力为500 kt/a。在采区中部9煤底板布置有人行、运输、轨道3条上山(见图1),采区上山与区段岩石集中巷间通过石门联接。采区沿倾斜方向划分为4个区段。事故发生时,三区段为生产区段,四区段为岩巷准备区段。采区从一水平和二水平同时进风,东、西2翼各布置了 1条回风上山,采区总配风量为5 417m3/min。采区实测煤层瓦斯压力为2.41—2.70MPa,按压力梯度预测,三区段瓦斯压力为3.68MPa,—590 m水平最大瓦斯压力达4.10 MPa。至2002年3月底共施工钻场30个,钻孔295个,连孔抽放283个钻孔。采区一至三区段生产揭露小型断裂构造较为发育,四区段在突出前尚未发现较大的地质构造。3 事取经过 发生突出的是Ⅱ818—3#溜煤斜巷掘进工作面。该巷在2001年6月施工Ⅱ818—3#联巷时,已施工平巷4.7m,2002年4月2日恢复掘进施工。4月6日23:30瓦检员在迎头装药前测定CH4浓度为:工作

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